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    鄭州廠(chǎng)家解讀軸向補(bǔ)償熔體齒輪泵的改進(jìn)方案
    時(shí)間:2018-10-08 11:36??作者:巴特熔體泵

    故障現(xiàn)象:熔體齒輪泵常見(jiàn)故障表現(xiàn)為動(dòng)臂舉升無(wú)力,卡死、吸不上油或容積效率極低等現(xiàn)象;對(duì)其拆解發(fā)現(xiàn),泵側(cè)板翹曲,燒結(jié)銅層磨損、剝落,齒輪燒焦發(fā)黑,軸承套破裂、滾針散架,“3”字形密封圈斷裂。

    故障分析:鄭州巴特對(duì)此故障進(jìn)行了大量的分析和改進(jìn)工作,包括提高齒輪端面平面度,改善側(cè)板成形工藝,改變“3”字形密封圈的材質(zhì)和形狀等,但效果都不明顯。后來(lái)找到真正的原因是液壓系統(tǒng)瞬時(shí)超載,導(dǎo)致軸承套在高壓下破裂。在軸承套剛破裂時(shí),裂縫間隙很小,泄漏量小,不能引起操作者注意,但繼續(xù)開(kāi)機(jī)加壓會(huì)使軸承套在高壓作用下加大破裂程度。其軸套壓力分布如附圖所示。其后果是:壓力油進(jìn)入軸承,高壓使?jié)L針軸承散架,在局部產(chǎn)生大量熱能,促使"3”字形密封圈老化,在壓力下被拉斷;局部大量熱能傳到側(cè)板,引起側(cè)板銅層燒結(jié)和齒輪端面燒焦發(fā)黑;側(cè)板背部失去了軸承套的支撐,懸空在腔內(nèi),在腔內(nèi)的壓力作用下產(chǎn)生翹曲、銅層剝落。以上這些因素直接導(dǎo)致了熔體齒輪泵低效或卡死,主機(jī)則表現(xiàn)為動(dòng)臂舉升無(wú)力。

    解決方法:方案一,在材質(zhì)不變的情況下,加長(zhǎng)軸承套的長(zhǎng)度。方案二:不改變?cè)Y(jié)構(gòu)尺寸,選用強(qiáng)度更高的材料制作軸承套。因軸承套裝在齒輪兩側(cè),按照方案一必然要拉長(zhǎng)熔體齒輪泵的軸向長(zhǎng)度,增加產(chǎn)品的總質(zhì)量,且連接尺寸也會(huì)變化,影響主機(jī)的裝配。在不影響主機(jī)裝配的情況下,決定選用方案二,即采用QT500球鐵材質(zhì)制作軸承套。批量生產(chǎn)后跟蹤1年,退回率下降到1.2%,證明改進(jìn)成功。


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